2011年8、9月份,中國(guó)重汽卡車(chē)股份車(chē)身廠高頂電器線束安裝問(wèn)題攻關(guān)小組,在線束改進(jìn)方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
長(zhǎng)期以來(lái),高頂駕駛室的線束安裝可靠性問(wèn)題,不僅經(jīng)常影響中國(guó)重汽卡車(chē)股份內(nèi)飾、總裝的生產(chǎn)節(jié)拍,而且還是整車(chē)初期異響和電器故障的基層根源。
為徹底解決此類(lèi)問(wèn)題,2011年以來(lái)中國(guó)重汽卡車(chē)股份車(chē)身廠經(jīng)過(guò)市場(chǎng)反饋、多次調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、原因分析,重點(diǎn)成立了高頂電器線束安裝問(wèn)題攻關(guān)小組,從營(yíng)銷(xiāo)部、總裝線、到車(chē)身廠,依次跟蹤調(diào)查、深度摸排問(wèn)題根源。
經(jīng)過(guò)精益梳理,中國(guó)重汽卡車(chē)股份車(chē)身廠發(fā)現(xiàn):最大的問(wèn)題容易出現(xiàn)在氣喇叭、頂襯門(mén)控開(kāi)關(guān)線束、前示高燈、雜品箱前沿饋線等方面,這些看似微小的小毛病,卻在市場(chǎng)上經(jīng)常惹惱用戶并嚴(yán)重影響中國(guó)重汽產(chǎn)品的整體質(zhì)量檔次。對(duì)此,中國(guó)重汽卡車(chē)股份車(chē)身廠下定決心,必須徹底消除、并保障此類(lèi)瑕疵永不出現(xiàn)。
第一步,重汽車(chē)身廠在對(duì)氣喇叭反復(fù)觀察驗(yàn)證后,攻關(guān)小組通過(guò)在頂蓋內(nèi)壁增加線束固定板強(qiáng)化工藝,一舉順利解決此類(lèi)問(wèn)題,通過(guò)多次的強(qiáng)化、老化試驗(yàn),攻關(guān)小組相繼做出了最合適的固定板,經(jīng)相關(guān)工藝驗(yàn)證和大批量改善后,實(shí)際安裝使用效果非常良好。
第二步,重汽車(chē)身廠積極與生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系,確認(rèn)頂襯門(mén)控開(kāi)關(guān)線束質(zhì)量狀態(tài),并上報(bào)技術(shù)部通過(guò)與生產(chǎn)廠家的進(jìn)一步溝通,統(tǒng)一了此部位的捆扎方式。同時(shí),還派專(zhuān)人深入總裝線現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào),確認(rèn)左右門(mén)控開(kāi)關(guān)線的預(yù)留長(zhǎng)度,并制定了統(tǒng)一的強(qiáng)化工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第三步,重汽車(chē)身廠發(fā)現(xiàn):操作人員在預(yù)割線束外包裝時(shí)易造成線束破損,在經(jīng)過(guò)討論驗(yàn)證后,攻關(guān)小組成員積極大膽將線束長(zhǎng)度增加,這項(xiàng)改善得到現(xiàn)場(chǎng)操作人員的認(rèn)可,并反饋完全方便內(nèi)飾裝配,得到了重汽技術(shù)中心的認(rèn)可,并與2011年3月底正式將圖紙修改。
第四步,重汽車(chē)身廠還在線束饋線的端子處,沿線束走向增加了長(zhǎng)度標(biāo)識(shí),該標(biāo)識(shí)不僅方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員控制裝配精度,而且還通過(guò)將限位拉帶與饋線限位在雜品箱內(nèi)的集約式捆扎,完全實(shí)現(xiàn)了高頂線束的前沿饋線的完美固定方案,得到了重汽技術(shù)中心的驗(yàn)證認(rèn)可。
經(jīng)過(guò)2個(gè)月的持續(xù)考驗(yàn),中國(guó)重汽卡車(chē)股份車(chē)身廠再未收到任何關(guān)于高頂電器線束問(wèn)題的質(zhì)量反饋,與此同時(shí),高頂電器線束的強(qiáng)化工藝也正式編入中國(guó)重汽總裝一部、總裝二部和車(chē)身廠的《裝配檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。